甜味剂厂废水怎么处理方法|甜味剂厂VOCs废气处理案例
文章分类:常见问题解答 责任编辑:鑫霖环保 阅读量:5 发表时间:2025-04-19
甜味剂厂废气与废水处理详解
一、废气来源与处理系统
1. 废气来源
- 原料处理:
- 粉尘:甜味剂生产过程中,原料(如玉米芯、甘蔗渣)的粉碎、混合和输送会产生粉尘,粒径1-100μm。
- 挥发性有机物(VOCs):某些甜味剂的生产涉及化学反应(如酯化、磺化),可能会产生VOCs(如乙酸乙酯、三氯乙烷)。
- 烘干与结晶:
- 溶剂残留:在产品的烘干和结晶过程中,可能会产生含有溶剂残留物(如甲醇、乙醇)的废气。
- 热辐射:烘干设备散热增加车间温度,加剧粉尘扬起。
- 其他:
- 锅炉系统:燃煤/生物质锅炉产生SO₂、NOₓ、颗粒物。
- 储存与包装:甜味剂成品在储存和包装过程中可能产生少量粉尘。
2. 处理案例
案例1:某甜味剂厂废气治理
- 客户背景:日处理废气20000m³,含H₂S、VOCs,浓度超标。
- 处理工艺:
- 预处理:水喷淋塔去除粉尘及部分水溶性污染物(效率70%)。
- 生物滤池:利用微生物降解H₂S及VOCs(效率85%)。
- 活性炭吸附:吸附剩余VOCs(效率90%)。
- 效果:
- H₂S浓度降至<0.3mg/m³,VOCs浓度<60mg/m³,符合《大气污染物综合排放标准》。
- 车间空气质量改善,员工健康投诉减少。
3. 处理工艺与效果
工艺类型 |
适用场景 |
效率 |
优势 |
水喷淋塔 |
粉尘及水溶性污染物 |
70%-80% |
降温除尘,设备简单 |
生物滤池 |
H₂S及VOCs |
85%-95% |
无二次污染,运行成本低 |
活性炭吸附 |
剩余VOCs |
90%-95% |
可再生使用,净化效率高 |
催化燃烧 |
高浓度VOCs |
95%-98% |
彻底氧化分解,达标排放 |
二、废水来源与处理系统
1. 废水来源
- 清洗废水:
- 悬浮物:设备及地面清洗时,原料残渣、泥沙进入废水,SS浓度可达2000-5000mg/L。
- 化学残留:若使用消毒剂(如次氯酸钠),废水中含氧化性物质。
- 工艺废水:
- 有机物:甜味剂生产过程中的废水,含高浓度有机物(COD 5000-20000mg/L)。
- 无机盐类:如硫酸盐、氯化物,可能抑制生化处理效率。
2. 处理案例
案例2:某糖精钠生产厂废水处理
- 客户背景:日处理废水1500m³,COD浓度8000-15000mg/L,色度深。
- 处理工艺:
- 预处理:混凝沉淀去除SS及部分COD(效率30%)。
- 电催化氧化:分解难降解有机物,提高可生化性。
- 臭氧氧化:进一步氧化有机物,脱色。
- 生化处理:UASB反应器+接触氧化池,COD去除率90%。
- 效果:
- 出水COD<100mg/L,色度达标,符合《污水综合排放标准》一级标准。
- 年减排COD约300吨,废水回用率30%。
3. 处理工艺与效果
处理单元 |
工艺描述 |
效率 |
关键参数 |
混凝沉淀 |
去除SS及部分COD |
COD去除率30% |
PAC/PAM投加量2-5mg/L |
电催化氧化 |
分解难降解有机物 |
COD去除率40% |
电流密度10-20mA/cm² |
臭氧氧化 |
氧化有机物,脱色 |
色度去除率80% |
臭氧浓度5-10mg/L |
UASB反应器 |
厌氧生物降解高浓度废水 |
COD去除率90% |
容积负荷5-8kg/m³·d |
接触氧化池 |
好氧生物处理 |
COD去除率70% |
污泥龄15-20天 |
三、总处理效果与经济性
- 废气系统:
- 总处理效率达95%以上,年减少H₂S排放2吨、VOCs 5吨。
- 投资回报期2-3年(含设备维护、节能收益)。
- 废水系统:
- COD去除率>90%,年减排COD约300吨。
- 回用率可达30%-40%,降低新鲜水用量20%。
- 沼气发电年收益约15万元,实现资源循环。
四、工艺优化建议
- 废气系统:
- 引入CEMS在线监测系统,实时控制排放浓度。
- 对高浓度VOCs废气采用催化燃烧技术,提高处理效率。
- 废水系统:
- 采用膜生物反应器(MBR)替代传统沉淀池,提高出水水质。
- 增加厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺处理高氨氮废水,降低运行成本。
以上方案可根据甜味剂厂规模(如日处理原料50-500吨)调整工艺组合,例如小型厂可采用“水喷淋+生物滤池”简易方案,大型厂需增加深度处理单元(如反渗透)。