欢迎访问鑫霖环保设备官网!

资讯中心

与时俱进,时刻关注喷淋塔行业动态

您的位置: 首页 > 资讯中心 > 常见问题解答

包装印刷行业废气处理案例|书刊胶印厂VOCs废气处理工程

大型书刊胶印企业VOCs综合治理项目

企业概况与问题分析

该企业为华东地区大型书刊印刷企业,拥有海德堡、小森等多色胶印机十余台,年用油墨量约200吨,配套洗车水、润版液等辅料消耗量大。生产车间为封闭式现代化厂房,原有通风系统仅具备基础换气功能,废气未经处理直接排放。主要污染源来自印刷单元的油墨挥发、洗车过程以及润版液槽。废气成分复杂,以苯系物(甲苯、二甲苯)、醇酯类(异丙醇、醋酸乙酯)、烷烃及少量醛类为主,浓度波动大(100-500 mg/m³),气量随生产节奏变化显著。企业面临环保处罚风险,且车间异味明显,员工反映强烈。

废气特性与治理难点

胶印废气具有大风量、中低浓度、成分复杂的特点。难点在于:首先,废气排放点多面广,从印刷单元、墨槽到清洗环节均有散发,收集难度大;其次,生产并非连续,启停频繁,导致废气浓度和温度波动剧烈,对治理系统的稳定性要求高;再者,废气中含有油墨颗粒物,易造成预处理负担。企业场地有限,需紧凑型解决方案。

技术方案:沸石转轮吸附浓缩+RTO焚烧系统

经多方比选,采用“前端分级收集+预处理+沸石转轮吸附浓缩+蓄热式焚烧(RTO)”的组合工艺。

详细工艺流程说明

废气收集与预处理:对车间废气排放点进行分级管控。在每台印刷机的墨斗、传墨辊上方设置密闭集气罩,对印刷单元进行重点收集;在洗车工位设置侧吸罩。所有废气通过支管汇集到主风管,总设计风量为100,000 m³/h。废气首先进入预处理段,包括一道G4初效过滤和一道F7中效过滤,有效去除油墨飞沫和粉尘。随后进入两级喷淋洗涤塔,第一级为碱液喷淋(去除可能的酸性成分),第二级为水喷淋降温并进一步去除水溶性物质,将废气温度稳定在40℃以下,以满足转轮入口要求。

沸石转轮吸附浓缩:预处理后的废气进入沸石转轮吸附区。转轮以每小时1-6转的速度缓慢旋转,废气穿过沸轮分子筛通道时,VOCs分子被选择性吸附,洁净空气从转轮净化区排出,排放浓度可低于30 mg/m³。吸附了VOCs的转轮扇形区域旋转至脱附区,利用来自RTO的180-220℃高温热风进行反吹,将高浓度VOCs脱附出来,脱附气体积仅为原始废气的1/20-1/30,浓度提高20-30倍,达到3000-6000 mg/m³,为后续高效焚烧创造条件。

:高浓度脱附气送入三室RTO进行彻底销毁。RTO核心为三个装满陶瓷蓄热体的燃烧室。工作时,脱附气首先进入第一室,被高温蓄热体预热至760℃以上,然后进入燃烧室,在天然气助燃下,VOCs在≥850℃的恒定温度下氧化分解为CO和HO,释放热量。高温净化气随后进入第二室,将热量传递给该室的蓄热体后降温排出。通过周期性切换阀门,三个燃烧室轮流执行预热、燃烧、蓄热冷却的功能,热量回收效率高达95%以上,极大地降低了运行能耗。焚烧产生的余热一部分用于转轮脱附,一部分可回用于车间供暖,实现能源梯级利用。

智能控制系统:系统配备基于PLC的智能中控,根据车间排风总管VOCs浓度在线监测数据,自动调节主风机频率(变频控制)、转轮转速及RTO燃烧温度。在非生产时段,系统可自动进入保温待机模式,最大限度节能。

治理效果与项目总结

项目投入运行后,经第三方连续监测,非甲烷总烃排放浓度稳定在15 mg/m³以下,去除效率>98%,远低于国家排放标准。车间工作环境极大改善,无异味。RTO系统运行稳定,在废气浓度达到2000 mg/m³以上时,可实现热能自平衡,无需额外补充天然气,运行费用显著低于预期。该案例成功解决了大型胶印企业大风量、中低浓度废气的经济高效治理难题,为同类企业提供了“吸附浓缩+高温氧化”的经典范本,兼顾了环境效益与经济效益。

底部logo

联系方式

东莞市鑫霖环保设备有限公司

地址:广东省东莞市南城街道草塘路2号5栋105室 热线: 189-2923-7076 / 189-2923-7076 邮箱: 18929237076@163.com
微信二维码

扫一扫
微信咨询

咨询热线

189-2923-7076
189-2923-7076 7*24小时服务热线

关注微信

二维码扫一扫添加微信
返回顶部