塑料回收清洗园区集中式废水处理项目
项目概况
西南某大型循环经济产业园内聚集了30余家废塑料回收加工企业,主要处理各种废弃塑料包装物、农膜、塑料瓶等。园区日均产生清洗废水约2000立方米,水质成分复杂,含有多种塑料添加剂、油墨残留、胶黏剂、洗涤剂及大量微塑料颗粒。园区原先采用分散处理模式,监管难度大,时有超标排放现象发生。为此,园区管委会投资建设集中式废水处理厂,设计处理能力为2500立方米/天,排放标准要求达到《地表水环境质量标准》准Ⅳ类标准后排入临近河道,对微塑料的去除也被纳入考核指标。
废水水质与水量特征
园区内各企业的废水通过管网收集汇总,实际平均进水量约为2100立方米/天。水质随季节和塑料来源波动较大,综合进水水质为:化学需氧量浓度600-1200毫克/升,五日生化需氧量为200-350毫克/升,悬浮物浓度为800-2000毫克/升,氨氮为15-30毫克/升,总氮为25-40毫克/升,总磷为3-8毫克/升,石油类为20-50毫克/升,微塑料含量约为每升500-2000个。准Ⅳ类排放标准要求化学需氧量低于30毫克/升,氨氮低于1.5毫克/升,总磷低于0.3毫克/升,悬浮物低于10毫克/升,同时出水中微塑料含量需低于每升10个。
处理工艺选择与流程
为满足高标准的排放要求并有效去除微塑料,设计采用“预处理+高效浅层气浮+水解酸化+厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺+膜生物反应器+臭氧催化氧化”的深度处理工艺。具体流程如下:废水经机械格栅和旋转滤网去除粗大杂质后进入沉砂池;自流进入调节池;调匀后泵入高效浅层气浮池,通过微气泡粘附去除细小悬浮物、油类及部分微塑料;气浮出水进入水解酸化池;水解酸化出水进入厌氧-缺氧-好氧生化系统,实现有机物降解和脱氮除磷;生化出水进入膜生物反应器系统,通过膜分离截留活性污泥和微塑料;膜生物反应器产水进入臭氧催化氧化塔,利用臭氧和催化剂产生强氧化性自由基,深度降解残留有机物并进一步去除微塑料;最后出水经清水池排放。剩余污泥经机械浓缩和板框压滤脱水后外运处置。
主要构筑物及设计参数
机械格栅栅隙为5毫米,旋转滤网网孔为1毫米。沉砂池采用曝气沉砂池,有效容积为150立方米,水力停留时间为4分钟。调节池有效容积为3000立方米,水力停留时间为30小时,内设潜水搅拌机。高效浅层气浮池直径为8米,处理能力为110立方米每小时,池深0.65米,溶气水回流比为25%,溶气压力0.45兆帕,水力停留时间仅为3-5分钟,表面负荷高达8-10立方米每平方米小时。
水解酸化池有效容积为1200立方米,水力停留时间为12小时,池内设脉冲布水器,上升流速为1.0米每小时,底部设排泥系统。厌氧-缺氧-好氧生物系统总有效容积为3500立方米,其中厌氧区容积500立方米,水力停留时间5小时;缺氧区容积1000立方米,水力停留时间10小时;好氧区容积2000立方米,水力停留时间20小时。污泥回流比为100%,混合液回流比为200%-300%。好氧区溶解氧控制在2-3毫克/升。膜生物反应器系统分设4个系列,每个系列处理能力625立方米/天,膜池总容积600立方米,采用平板陶瓷膜,膜孔径0.1微米,膜通量25升每平方米小时,总膜面积4000平方米。臭氧催化氧化塔直径2.5米,高度6米,设计臭氧投加量为20毫克/升,催化剂为负载型锰系催化剂,填充高度2.5米,水力停留时间为1小时,臭氧发生器产量为5千克每小时。
运行效果与达标分析
系统完成调试后运行稳定,监测结果显示:化学需氧量出水浓度为18-25毫克/升,氨氮为0.5-1.2毫克/升,总磷为0.1-0.25毫克/升,悬浮物低于5毫克/升,石油类低于0.5毫克/升,出水微塑料含量降至每升3-7个,远优于考核要求。高效浅层气浮对微塑料的去除率约为75%,膜生物反应器系统对剩余微塑料的截留率接近99%,臭氧催化氧化对痕量微塑料和溶解性有机物进一步降解。该工程运行以来,河道水质得到显著改善,下游监测断面各项指标均达到功能区要求。
经济效益与环境效益
该集中式废水处理厂工程总投资约2200万元,占地面积约8000平方米。运行成本为每吨水3.2元,其中电费1.2元,药剂费0.8元,膜系统维护费0.5元,人工及管理费0.7元。年处理废水约75万吨,年削减化学需氧量约600吨,氨氮约18吨,总磷约5吨,每年减少向环境排放微塑料约10亿个。该项目为全国废塑料回收行业的废水治理树立了标杆,特别是对新型污染物微塑料的有效控制,具有重要的环境意义和示范价值。
上一主题: 食品厂粉尘处理方案
























































