某改性工程塑料企业废气治理项目
背景与问题
一家年产两万吨的改性工程塑料生产企业,主要生产改性聚酰胺、聚对苯二甲酸丁二醇酯等高性能材料。在其混料、挤出、造粒等核心生产环节,由于高温作用,原料中的小分子有机物会挥发,同时塑料本身也会发生少量热分解,产生大量含有非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯及少量粉尘的有机废气。这些废气的无组织排放不仅对环境造成污染,也影响了企业的正常生产和周边社区的关系,企业因此被环保部门要求限期整改。
治理技术与工艺流程
针对该企业废气成分复杂、温度较高的特点,项目团队设计了一套“预处理+活性炭吸附脱附+催化燃烧”的组合工艺。
废气收集系统覆盖了混料机、挤出机和造粒机等所有产污节点,确保废气被有效捕集。收集后的废气首先进入预处理单元,通过喷淋塔去除其中的粉尘和部分水溶性有机物,并对废气进行降温处理,为后续的吸附工序创造良好条件。
降温除尘后的废气进入活性炭吸附床。活性炭将废气中的苯系物和非甲烷总烃等有机物高效吸附,净化后的气体达标排放。当活性炭吸附饱和后,系统自动切换至脱附再生模式,利用热空气将浓缩后的高浓度有机废气脱附出来。这些高浓度废气随后被送入催化燃烧装置。在催化剂的作用下,有机物在300至350摄氏度的温度下被彻底氧化分解为二氧化碳和水,实现了无害化处理。
实施效果与经济效益
该废气治理项目取得了圆满成功。经检测,处理后非甲烷总烃的排放浓度低于50毫克/立方米,苯系物浓度低于5毫克/立方米,废气处理效率大于95%,各项指标均远低于国家标准。
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