欢迎访问鑫霖环保设备官网!

资讯中心

与时俱进,时刻关注喷淋塔行业动态

您的位置: 首页 > 资讯中心 > 常见问题解答

橡胶轮胎厂废水处理案例|橡胶轮胎厂废水怎么处理方法

某轮胎制造企业废水处理工程

项目背景

某大型轮胎制造企业位于东营市橡胶工业园,主要生产全钢子午线轮胎和半钢子午线轮胎,年产量达到500万套。该企业在生产过程中产生大量废水,主要包括炼胶工序的冷却废水、硫化车间的工艺废水、设备清洗废水以及厂区生活污水。废水成分复杂,含有橡胶助剂、硫化促进剂、防老剂、油类物质、炭黑颗粒等污染物,COD浓度高且可生化性较差。

该企业原有一套污水处理设施,但设计处理能力仅为500立方米/天,而实际排水量已达到800立方米/天,造成部分废水未经完全处理即外排。同时,废水排放标准执行当地环保部门规定的《橡胶制品工业污染物排放标准》表2直接排放限值,原有工艺难以稳定达标。为此,企业决定投资新建一座污水处理站,设计处理规模为1000立方米/天。

废水水质特征

经连续监测,该企业综合废水水质波动较大,COD在800至2500毫克/升之间变化,BOD5为200至600毫克/升,B/C比值约为0.25至0.30,可生化性较差。SS含量为300至500毫克/升,含有大量炭黑颗粒和胶体物质。氨氮为30至50毫克/升,总氮为40至70毫克/升。总磷为5至12毫克/升。石油类物质含量为20至80毫克/升,pH值在6至9范围内波动。

处理工艺选择与设计

针对橡胶废水可生化性差、含油量高、悬浮物多的特点,设计采用“隔油+混凝气浮+水解酸化+生物接触氧化+深度过滤”组合工艺。

预处理单元:废水首先进入隔油池,采用平流式隔油池设计,水力停留时间1.5小时,去除浮油和部分乳化油。隔油池设有刮油机和集油管,回收的废油委托有资质单位处理。

混凝气浮单元:隔油后废水进入混凝反应池,投加聚合氯化铝和聚丙烯酰胺,PAC投加量为150至200毫克/升,PAM为5至8毫克/升。混凝反应时间15分钟,随后进入气浮池。采用部分回流式加压溶气气浮,回流比30%,工作压力0.4兆帕。气浮单元可去除大部分悬浮物、胶体物质和乳化油,COD去除率可达40%至50%。

水解酸化单元:气浮出水进入水解酸化池,有效容积500立方米,水力停留时间12小时。池内设有组合填料,填充率50%。水解酸化菌将大分子有机物分解为小分子有机物,将难生物降解物质转化为易降解物质,B/C比值提升至0.4以上。

生物接触氧化单元:采用两级生物接触氧化池串联运行,总水力停留时间16小时。一级生物接触氧化池溶解氧控制在2至3毫克/升,二级池溶解氧控制在3至4毫克/升。池内填充弹性立体填料,比表面积大且不易堵塞。培养的活性污泥中含有大量假单胞菌、芽孢杆菌等优势菌种,对橡胶助剂有较强降解能力。

二沉与深度处理:生物接触氧化出水进入辐流式二沉池,表面负荷0.8立方米/(平方米·小时)。二沉池出水经过石英砂过滤罐和活性炭过滤罐深度处理,进一步去除残余悬浮物和有机物。

运行效果与效益分析

该工程建成运行后,处理效果稳定。出水COD稳定在50至70毫克/升,去除率达到95%以上。BOD5低于10毫克/升,SS低于20毫克/升,氨氮低于8毫克/升,总磷低于0.5毫克/升,石油类低于2毫克/升,各项指标均满足排放标准要求。

经济效益方面,项目总投资850万元,其中土建工程300万元,设备购置及安装450万元,设计及调试费用100万元。年运行费用约80万元,包括电费35万元、药剂费25万元、人工费15万元、设备维护费5万元。处理成本约为2.2元/立方米。

环境效益显著,年削减COD排放量约500吨,氨氮削减量约12吨。处理后的部分中水回用于厂区绿化和设备冷却,回用量达到200立方米/天,节约了新鲜水资源。

工程经验总结

该项目成功的关键在于预处理单元的合理设计。橡胶废水中含有的炭黑和胶体物质如果直接进入生化系统,会包裹微生物导致活性下降。混凝气浮前移有效解决了这一问题。同时,水解酸化对提升可生化性至关重要,实践证明水解酸化后B/C比值从0.28提升至0.42。另外,运行管理中需要严格控制进水pH值,避免冲击负荷对生化系统的影响。

底部logo

联系方式

东莞市鑫霖环保设备有限公司

地址:广东省东莞市南城街道草塘路2号5栋105室 热线: 189-2923-7076 / 189-2923-7076 邮箱: 18929237076@163.com
微信二维码

扫一扫
微信咨询

咨询热线

189-2923-7076
189-2923-7076 7*24小时服务热线

关注微信

二维码扫一扫添加微信
返回顶部