橡胶密封件厂VOCs废气治理项目
项目背景
该企业位于华东地区某工业园区,主要从事各类橡胶密封件、垫片、胶圈等产品的生产。企业成立于2008年,经过多年发展,已成为当地具有一定规模的橡胶制品企业。企业现有员工二百余人,年销售额超过一亿元。
企业生产过程中,混炼、硫化、挤出等工序会产生大量含有VOCs的废气,主要污染物包括非甲烷总烃、硫化氢、苯系物等。由于原有废气处理设施简单,处理效率低下,导致企业周边异味明显,多次受到周边居民投诉。2022年,当地环保部门对企业进行了专项检查,发现企业废气排放超标,下达了限期整改通知书。
面对环保压力,企业决定实施全面的废气治理改造。项目总投资三百八十万元,于2022年6月启动,经过三个月的施工和调试,于2022年9月正式投入使用。
生产工艺与废气分析
企业的主要生产工艺包括配料、混炼、成型、硫化、检验等工序。各工序的产污情况如下:
配料工序:主要产生粉尘和少量有机废气,来源于粉状原材料的称量和投料过程。
混炼工序:是VOCs产生的主要环节,橡胶胶料与各种配合剂在混炼机中混合,过程中受热产生大量有机废气。
成型工序:通过压延、挤出等方式将胶料制成半成品,会产生一定量VOCs和粉尘。
硫化工序:是废气产生的关键环节,橡胶胶料在高温高压下发生硫化反应,产生大量含硫化氢、二氧化硫等非甲烷总烃的废气。
根据第三方检测机构的分析数据,企业废气的污染物浓度范围为:非甲烷总烃100-450毫克每立方米,硫化氢10-30毫克每立方米,颗粒物20-60毫克每立方米,苯系物5-15毫克每立方米。
废气风量根据产污点的数量和集气罩的设计,设计处理总风量为每小时三万立方米。废气温度在50-80摄氏度之间,湿度在70%-85%之间。
废气处理工艺
针对该企业的废气特点,设计团队采用了"碱喷淋+水喷淋+光氧催化+活性炭吸附"的组合工艺。
第一级是碱喷淋预处理系统。碱喷淋塔内使用氢氧化钠溶液作为喷淋液,可以有效去除废气中的酸性气体如硫化氢、二氧化硫等。喷淋塔采用逆流喷淋方式,塔内设置填料层,增加气液接触面积,提高传质效率。
第二级是水喷淋系统。水喷淋塔主要去除废气中的粉尘、油雾和部分水溶性有机物。喷淋系统采用循环使用方式,定期补充新鲜水,排出的废水送至企业污水处理系统处理。
第三级是光氧催化氧化装置。该装置采用紫外灯管和专用催化剂,通过光解和催化氧化的协同作用,将有机物分解为二氧化碳和水。光氧催化对低浓度VOCs和恶臭气体具有良好的去除效果。
第四级是活性炭吸附单元。活性炭吸附塔作为深度处理装置,对经过前述处理后的废气进行吸附净化,确保最终排放达标。活性炭采用柱状活性炭,吸附容量大,强度高。
第五级是排放系统。经处理后的达标废气通过30米高的烟囱排放,排放口设置了采样平台和监测孔,便于环保部门监督检查。
系统运行与维护
企业配备了专职环保管理人员,负责废气处理系统的日常运行和管理工作。制定了详细的操作规程和巡检制度,要求操作人员每日对设备进行巡检,记录关键参数。
设备运行过程中,企业定期对喷淋液进行水质检测,及时调整pH值和浓度。活性炭按照使用周期进行更换,更换的废活性炭作为危险废物进行规范处置。光氧催化灯管按照使用寿命进行定期更换,确保处理效果。
企业建立了运行台账,记录设备的启停时间、运行参数、维护保养记录等信息。每月对废气排放进行一次自行监测,每季度委托第三方检测机构进行全面监测,确保排放达标。
治理成效
项目投入运行一年后,治理成效明显。经第三方检测机构监测,各项排放指标均达到国家排放标准要求。
废气收集效率达到91%,各产污点的废气得到有效收集。车间内异味明显减轻,工人劳动环境得到改善。
碱喷淋系统对酸性气体的去除率达到98%以上,硫化氢去除率超过99%。水喷淋系统对颗粒物的去除率达到95%以上。
光氧催化装置对VOCs的去除率达到85%左右。活性炭吸附单元作为保障措施,对残留污染物进行深度净化。
非甲烷总烃的排放浓度低于20毫克每立方米,远低于国家标准50毫克每立方米。硫化氢的排放浓度低于0.3毫克每立方米,颗粒物排放浓度低于15毫克每立方米。
周边居民对企业的投诉基本消除,企业与周边社区的关系得到改善。企业获得了"环保诚信企业"称号,在同行业中树立了环保标杆。
























































