珠三角包装印刷企业废水零排放与资源回收项目
1. 项目背景与改造目标
该企业是珠三角地区年产2亿平方米包装纸箱的民营企业。原有的活性炭吸附工艺处理效率低(仅60%),且产生大量危废活性炭,运行成本高。为响应“双碳”目标及地方超低排放要求,企业决定实施废水零排放改造,旨在实现水资源的100%回用及盐分的资源化回收。
2. 废水成分及处理难度
废水来源复杂,包括凹版印刷、柔印、制版及清洗环节。
高浓度溶剂: 凹版印刷废水含有乙酸乙酯、丙酮、甲苯等溶剂型油墨残留,COD浓度高达10000至15000mg/L,且具有挥发性。
重金属与高色度: 制版废水含有显影液、四甲基氢氧化铵等,含银离子(Ag+)及重金属;柔印废水含水性油墨,色度高达1000至3000倍。
低生化性: BOD/COD比值低(0.2至0.4),难以直接生化处理。
3. 详细处理与回用流程
强化预处理: 废水首先经换热器降温至30℃以下。随后投加硫化钠进行化学沉淀,高效去除银等重金属离子。接着采用破乳技术破坏乳化油的稳定性,油类物质去除率≥80%。
生化处理系统: 采用A/O(缺氧-好氧)工艺,缺氧段进行反硝化脱氮,好氧段降解COD及氨氮,总氮去除率≥85%。随后接入生物膜反应器(MBR),通过膜分离技术实现泥水分离,出水SS≤5mg/L,COD≤30mg/L。
深度回用与零排放: MBR出水进入“超滤(UF)+ 反渗透(RO)”双膜法系统。超滤去除细菌及大分子有机物,反渗透脱盐率≥98%,产水达到电子级用水标准,回用于印刷机清洗及冷却系统。RO产生的浓水则进入蒸发结晶装置,回收氯化钠晶体,实现真正的废水零排放。
4. 资源回收与综合效益
项目实现了废水100%回用,年减少新鲜水取水量15万吨,降低用水成本约200万元。重金属去除率≥99%,VOCs排放浓度远低于地方标准。通过回收氯化钠晶体,年产生收益约50万元。智能控制系统的应用使运行成本降低了40%,投资回收期约4年,企业也因此获评环保绩效A级企业。
上一主题: 软包装印刷厂废气处理
























































