塑料厂炭黑粉尘处理设备|塑料厂白炭黑粉尘处理工程案例
文章分类:常见问题解答 责任编辑:鑫霖环保 阅读量:17 发表时间:2025-04-11
案例一:某中型注塑车间粉尘综合治理项目
项目背景
某塑料制品企业主要生产汽车零部件(如仪表盘壳体),采用注塑工艺后,车间内存在大量塑料粉尘(原料为ABS树脂)。长期积累导致设备散热不良、电气短路风险升高,且粉尘扩散至周边区域引发员工呼吸道健康问题,环保部门检测显示车间粉尘浓度超标(>10mg/m³)。
废气成分来源
- 主要成分:ABS树脂分解产生的聚丙烯腈(PAN)、苯乙烯单体、细颗粒物(PM2.5/PM10);
- 次要成分:润滑剂(硬脂酸钙)粉尘、高温降解产生的挥发性有机物(VOCs)。
处理工艺流程
- 源头控制:
- 改进模具设计减少飞边,加装封闭式集尘罩;
- 车间配置负压排风系统,集中收集含尘气体。
- 一级处理:
- 旋风除尘器:去除粒径>50μm的大颗粒粉尘(效率≥90%);
- 二级处理:
- 脉冲布袋除尘器:过滤1-50μm微粒,滤袋材质选用PTFE覆膜,耐温150℃;
- 三级处理:
- 湿式洗涤塔(NaOH溶液):中和酸性气体(如HCl),降温并沉降残余颗粒;
- 活性炭吸附装置:吸附残留VOCs,保障排放浓度低于20mg/m³。
最终效果
- 粉尘总去除率达98%,车间内粉尘浓度降至0.8mg/m³(符合GBZ 2.1-2019职业接触限值);
- VOCs排放浓度<15mg/m³,满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996);
- 年减少粉尘排放约12吨,设备故障率降低60%,投资回收期18个月。
案例二:大型PE造粒线废气治理项目
项目背景
某石化子公司PE造粒生产线因熔融挤出工序产生高温(280℃)烟气,含聚乙烯粉尘、氧化聚合物焦油及少量氟化物。原有除尘系统效率低,导致烟囱排放冒黑烟,多次被环保督查通报。
废气成分来源
- 核心污染物:聚乙烯(PE)熔体破裂产生的超细纤维粉尘(<1μm)、裂解产生的低聚物碳粉;
- 伴生污染物:氮氧化物(NOx)、氯化氢(HCl)(来自阻燃剂分解)。
处理工艺流程
- 急冷降温:
- 雾化喷淋塔将烟气温度从280℃降至60℃,防止二噁英再合成;
- 干法脱酸:
- 移动床活性炭吸附塔同步去除HCl、SO₂及重金属;
- 高效除尘:
- 脉冲袋式除尘器+陶瓷滤筒:双层过滤,拦截0.1μm以上颗粒(综合效率99.5%);
- 深度净化:
- RTO蓄热燃烧炉:彻底分解残余VOCs,协同去除NOx(温度850℃)。
最终效果
- 粉尘排放浓度稳定在5mg/m³以下,颜色由黑灰色转为透明;
- 氮氧化物减排70%,二噁英超标风险消除;
- 年节约除尘耗材成本30万元,获评省级绿色示范工程。
技术选型要点
- 粒径分级处理:粗颗粒用旋风除尘,细颗粒需布袋/滤筒组合;
- 多污染物协同控制:针对VOCs、酸性气体需集成吸附-燃烧技术;
- 智能化运维:配备压差监测、自动清灰系统以延长滤材寿命。