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塑料再生造粒厂废气处理案例|塑料再生造粒厂废气怎么处理方法

某塑料再生造粒厂废气处理工程

项目背景

某废塑料回收加工企业主要从事废PE、废PP薄膜的清洗、破碎、熔融造粒生产。造粒工序采用双螺杆挤出机,废塑料在高温熔融过程中因含有杂质(残留油墨、标签胶黏剂、低分子物等),产生大量白烟和强烈刺激性气味。废气成分极为复杂,包括烷烃、烯烃、芳香烃、含氧化合物、氯化氢(来自部分含氯废塑料)等。企业原有水喷淋处理效果极差,排气筒出口仍有明显可见油烟,周边居民频繁投诉,环保部门下达限期整改通知书。

废气特点分析

造粒废气温度约60-80℃,含大量油烟和细微粉尘,气溶胶特征明显。非甲烷总烃浓度波动很大,在200-800mg/m之间。废气中粘性物质含量高,容易附着在管道和设备表面造成堵塞。部分时段检测到氯化氢浓度达到30mg/m,具有一定腐蚀性。

处理工艺选择

针对高油烟、高粘性、成分复杂的造粒废气,设计采用“水喷淋洗涤+静电除油+UV光催化氧化+活性炭吸附”四级组合工艺。首先通过水喷淋降温除尘并吸收可溶性气体,再利用静电除油去除细颗粒油雾,然后利用光催化氧化分解大部分有机物,最后以活性炭吸附作为保障,确保达标排放。

详细设计方案

废气收集:对每台挤出机模头及真空排气口设置密闭罩,罩体采用不锈钢材质,两侧设观察窗。由于造粒线共6条,总设计风量30000m³/h。主风管采用厚度2mm的碳钢管道,内壁涂覆防腐涂层,管道坡向洗涤塔方向并设置排凝口。

水喷淋洗涤塔:塔体直径2.8m,总高6.5m,采用PP聚丙烯材质。塔内设置三层填料层,每层填料高度0.8m,填料为多面空心球。顶部设螺旋喷嘴,喷淋水量120m³/h。底部设循环水箱,容积8m³,配置自动加药系统,定期投加碱液调节pH值至8-9,以中和可能产生的酸性气体。喷淋水每周更换一次,废水排入厂区污水站处理。废气经洗涤后温度降至35℃以下,粉尘去除率约70%,氯化氢去除率超过90%。

静电除油器:处理风量30000m³/h,设计为卧式蜂窝电场结构,电场长度3.5m,极板间距300mm。采用高压直流电源,输出电压45-60kV。废气通过电场时,油雾颗粒被电离并吸附在集尘极上,定期开启振打装置或人工清洗收集板。静电除油对亚微米级油雾颗粒的去除效率可达85%以上,出气含油量降至20mg/m³以下。设备底部设集油槽,收集的废油作为危险废物处置。

:采用254nm紫外光管配合纳米二氧化钛涂层网。设备内布置80支150W紫外灯管,分为四个独立模块。废气在光催化反应区停留时间设计为3秒。UV光解能够断裂有机物的碳碳键、碳氢键,将其分解为小分子物质,同时产生的臭氧和羟基自由基具有强氧化性。此段对非甲烷总烃的去除效率约50-70%,同时恶臭物质被有效分解。

活性炭吸附箱:作为末端把关工序,设置两台并联的活性炭吸附箱(一用一备)。单箱装填蜂窝活性炭4吨,吸附过滤风速0.6m/s。当出口浓度检测值接近限值时切换备用箱,饱和活性炭定期更换并委托有资质单位再生处置。活性炭更换周期约为每3个月一次。

系统风机与烟囱:采用变频离心风机,风机全压2500Pa,功率45kW。烟囱高度15m,直径0.8m,顶部设置防雨帽和采样平台,按照规范建设永久采样口。

运行效果

系统调试完成后,连续运行三个月,第三方检测结果显示:非甲烷总烃进口平均浓度562mg/m³,出口浓度降至27mg/m³,去除率95.2%;氯化氢进口28mg/m³,出口未检出;臭气浓度从4500降至150以下。排气筒排放的所有指标均满足合成树脂工业污染物排放标准要求,且车间内异味明显改善。

运行成本:年耗电量约35万度(电费28万元),活性炭更换费用约24万元/年,水处理药剂费用2万元/年,设备维护保养(主要是清洗静电电场和更换灯管)约6万元/年,合计年运行成本约60万元。

案例总结

对于废塑料造粒产生的高浓度、高油烟、复杂成分废气,单一处理技术难以达到理想效果。本案例中水喷淋、静电除油、UV光催化、活性炭的合理组合,各自发挥优势,形成技术互补,最终实现了稳定达标。其中静电除油对粘性油雾的控制是关键环节,有效避免了后续处理设备的堵塞失效问题。

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