塑料瓶回收厂废水处理改造工程
企业现状与改造需求
广东某小型塑料瓶回收厂成立于2015年,主要从事废旧塑料瓶的回收、清洗和造粒加工。企业日处理废旧塑料瓶约50吨,产生废水约100吨/天。原有的废水处理设施简单,仅包括沉淀池和简单的过滤设备,处理效果差,出水水质不稳定,多次受到环保部门的处罚。企业面临生存压力,急需对废水处理系统进行改造升级。由于企业规模较小,资金有限,需要在保证处理效果的前提下,尽量控制投资成本和运行费用。
废水特性与处理难点分析
该企业产生的废水主要来源于塑料瓶的清洗工序,废水中含有高浓度的悬浮物、油脂、有机物和少量添加剂。水质检测结果显示,废水中悬浮物浓度在500-600毫克/升之间,化学需氧量在7000-8000毫克/升,石油类物质含量在150-250毫克/升,酸碱度在6-8之间。废水色度较高,呈乳白色,含有大量细小塑料颗粒和标签纸屑。处理难点主要在于:一是污染物浓度高,特别是化学需氧量和悬浮物含量较高;二是废水中含有油脂和表面活性剂,容易产生泡沫,影响处理效果;三是企业资金有限,需要在保证处理效果的前提下控制投资成本。
改造方案设计与实施
针对企业的实际情况,技术人员设计了一套经济实用的废水处理改造方案。方案采用物化处理和生化处理相结合的工艺路线,主要包括预处理、主处理和后处理三个阶段。预处理阶段包括粗格栅、细格栅、调节池和混凝沉淀池。粗格栅间隙为10毫米,细格栅间隙为3毫米,有效去除大颗粒杂质。调节池设计停留时间为6小时,配备搅拌设备防止沉淀。混凝沉淀池投加聚合氯化铝和聚丙烯酰胺,通过化学絮凝作用去除大部分悬浮物和胶体颗粒。
主处理阶段采用接触氧化工艺,这是该方案的核心部分。接触氧化池采用组合填料,比表面积达到250平方米/立方米,好氧微生物附着在填料表面形成生物膜,有效降解有机污染物。接触氧化池设计水力停留时间为12小时,污泥负荷控制在0.2-0.3千克化学需氧量/千克混合液悬浮固体·天。后处理阶段包括二沉池、过滤和消毒三个单元。二沉池采用竖流式沉淀池,表面负荷率为1.0立方米/平方米·小时。过滤单元采用砂滤池,滤料层高为1.0米。消毒采用次氯酸钠消毒工艺,投加量为5毫克/升。
运行效果与经济性分析
改造工程完成后,经过三个月的调试运行,系统运行稳定,处理效果良好。出水水质稳定达到国家一级排放标准,化学需氧量降至50毫克/升以下,悬浮物浓度控制在20毫克/升以内,石油类物质含量低于5毫克/升。系统自动化程度较高,日常维护工作量小,运行费用相对较低。从经济性角度看,虽然初期投资约80万元,但通过废水回用,每年可节约新鲜水费用约10万元,减少排污费用支出约5万元,投资回收期约为5-6年。同时,企业避免了环保处罚,生产经营得以正常进行,社会效益显著。
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