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塑料注塑废气处理案例|家电厂注塑车间有机废气处理工程

某大型注塑车间有机废气综合治理工程

项目背景

某家电制造企业拥有大型注塑车间一座,安装有80台注塑机,主要原料为ABS、聚丙烯、聚苯乙烯等工程塑料。注塑过程中,塑料颗粒在高温下熔融,产生大量含有非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯等污染物的有机废气。车间原有通风系统仅具备排烟功能,未对废气进行有效处理,导致车间内异味明显,厂界周边居民时有投诉。经环保检测,废气中非甲烷总烃浓度在120-180mg/m³之间,臭气浓度超过标准限值两倍以上。企业需新增废气处理系统以满足环保排放要求。

废气特点分析

注塑废气的主要特征为:风量大但浓度中等,温度约40-50℃,含有少量粉尘(主要为脱模剂挥发后的冷凝物)和油雾。废气成分复杂,其中苯乙烯具有刺激性气味,嗅觉阈值极低。由于注塑机为间歇式工作,废气排放波动较大。

处理工艺选择

针对该废气特点,设计采用“收集系统+干式过滤+活性炭吸附-催化燃烧再生”组合工艺。核心思路是利用活性炭吸附富集低浓度有机废气,待活性炭接近饱和后,采用热空气脱附,脱附出的高浓度废气进入催化燃烧装置彻底氧化分解。

详细设计方案

收集系统:每台注塑机模具上方安装伞形集气罩,罩口尺寸根据注塑机型号设计为1.0m×0.8m至1.5m×1.2m不等。集气罩距离模具高度控制在30-40cm,确保对废气的高效捕集。主风管采用螺旋风管,沿车间柱网敷设,主管道直径从800mm逐步变径至500mm。总设计风量为150000m³/h,系统阻力约1200Pa。

预处理单元:废气首先进入四级干式过滤箱,内设初效过滤棉和F5级中效袋式过滤器,用于去除废气中夹带的粉尘和油雾颗粒,防止后续活性炭微孔堵塞。过滤箱设计过滤风速1.2m/s,更换周期由压差开关自动监测。

吸附系统:设置六个并联的活性炭吸附床,每床活性炭装填量3.5吨,采用蜂窝状活性炭,碘值≥900mg/g,比表面积1200m²/g以上。吸附床为卧式结构,尺寸4.5m×2.2m×2.0m,内壁做防腐处理。正常运行时五床吸附、一床待脱附或备用,切换周期根据废气浓度计算约为48小时。吸附风速控制在0.8m/s以内,保证足够停留时间。

脱附-催化燃烧系统:配置一套催化燃烧装置,包括电加热器、换热器、催化床和风机。脱附风量为主风量的5%,即7500m³/h。脱附温度控制在90-110℃,热空气流过活性炭床将吸附的有机物带出,形成高浓度废气(浓度约为原浓度的20-30倍)。高浓度废气进入催化燃烧炉,在贵金属钯铂催化剂作用下,于280-350℃范围内氧化分解为二氧化碳和水。催化剂装填量300L,空速15000h⁻¹。净化后气体一部分经过换热器预热新鲜废气后排放,另一部分循环用于脱附。

控制系统:采用西门子PLC自动控制系统,实时监测各床层温度、进出气浓度、压差等参数,实现吸附-脱附-冷却全自动切换。设置温度联锁保护,当催化床温度超过550℃时自动启动降温程序。

运行效果与效益分析

系统投入运行后,经第三方检测,排气筒出口非甲烷总烃浓度稳定在12-25mg/m³之间,去除率达到88%以上;苯乙烯浓度由处理前的15mg/m³降至0.5mg/m³以下;臭气浓度从2500(无量纲)降至200以下,完全满足大气污染物综合排放标准和恶臭污染物排放标准要求。

经济性方面:系统总投资约380万元,年运行电费约45万元,活性炭每两年补充更换一次(补充量约3吨成本2.4万元),催化剂每三年再生一次(费用约1.5万元)。相比直接更换活性炭方案的每年80万元耗材费用,催化燃烧再生技术大幅降低了运行成本。同时企业避免了因环保不达标可能面临的停工罚款,综合效益显著。

案例总结

本案例表明,对于中低浓度、大风量的注塑废气,采用活性炭吸附浓缩结合催化燃烧再生技术具有处理效率高、运行稳定、能耗合理的优点。关键在于合理设计收集系统保证捕集率,并设置可靠的预处理装置保护活性炭床。

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