轮胎压延与挤出工序 “旋风除尘 + UV 光解 + 活性炭吸附” 废气治理案例
一、项目背景
某大型轮胎制造企业,拥有 4 条压延生产线、6 条挤出生产线及配套胶料预热、压出、冷却、裁断工序。压延与挤出过程中,胶料在高温(80–120℃)下受热挥发,产生大量油雾、VOCs 废气与轻微粉尘,主要污染物为非甲烷总烃、油雾、微量炭黑粉尘及异味物质。废气特点为风量中等、浓度较低、含油雾、温度较高、异味较轻,原治理设施为简易活性炭吸附,存在油雾堵塞活性炭、吸附效率低、更换频繁、运行成本高等问题,无法稳定达标。企业投资 350 万元,采用 “旋风除尘 + UV 光解 + 活性炭吸附” 组合工艺,专门治理压延挤出工序含油雾、低浓度 VOCs 废气,实现稳定达标与低成本运行。
二、废气特征与治理难点
压延挤出工序废气特点:风量 35000m³/h、非甲烷总烃 100–300mg/m³、油雾浓度 50–150mg/m³、粉尘浓度 30–80mg/m³、温度 70–100℃、异味较轻、成分相对简单。治理难点:油雾黏性大,易黏附设备与吸附剂,导致堵塞与效率衰减;废气温度较高,直接进入活性炭吸附易导致吸附容量下降、活性炭老化加速;VOCs 浓度偏低,需选择高效、低成本、维护简便的治理工艺。
三、工艺方案设计
结合废气 “含油雾、低浓度、中风量、高温、异味轻” 的特点,确定 **“密闭收集→旋风除尘→余热回收冷却→UV 光解氧化→活性炭吸附→排气筒排放”的简洁高效组合工艺,设计处理风量 35000m³/h,核心目标为去除油雾、粉尘、净化低浓度 VOCs、稳定达标 **。
四、工艺流程详细说明
废气收集与余热回收
对压延机、挤出机机头、胶料冷却区分别设置密闭集气罩 + 软帘围挡,确保废气有效捕集;高温废气(70–100℃)首先进入气 - 水换热器,回收热量用于车间冬季供暖或胶料预热,同时将废气温度降至40℃以下,保护后续设备与活性炭;换热后的冷凝油雾经集油槽收集,可回用于生产,实现资源回收。
旋风除尘单元
冷却后废气进入旋风除尘器,利用离心力去除大部分炭黑粉尘与大颗粒油雾,粉尘去除率达 70–80%,减轻后续设备负荷;旋风除尘器结构简单、阻力小、无易损件、维护简便,可长期稳定运行;收集的粉尘与油泥定期清理,集中处置。
UV 光解氧化单元
旋风除尘后废气进入UV 光解净化设备,设备内部安装高能紫外灯管(185nm 与 254nm),产生高能紫外线光束,直接破坏 VOCs 分子键,将非甲烷总烃、油雾等有机物氧化分解为二氧化碳、水和小分子无害物质;同时,紫外线照射空气中氧气生成臭氧,臭氧进一步氧化残留异味分子,除臭率可达 70% 以上。UV 光解设备无填料、无吸附剂、运行成本极低、维护简单,灯管寿命长(8000 小时以上),定期更换即可;设备配置灯管故障报警、温度联锁保护,确保安全运行。
活性炭吸附单元
UV 光解处理后废气仍含微量残留 VOCs 与异味,进入活性炭吸附塔(立式、单塔运行)。选用防水、防油柱状活性炭,比表面积大、吸附容量高、抗油雾污染能力强,对低浓度 VOCs 与残留异味吸附效率≥90%,确保废气稳定达标排放。活性炭塔设计压降小、气流分布均匀,配备活性炭装填 / 卸出装置、压差监测、温度报警;根据进口 VOCs 浓度与压差变化,定期更换活性炭,更换周期约 3–4 个月,废活性炭按危废规范处置。
尾气排放与日常监测
处理后的洁净废气经15 米高排气筒排放,排气筒出口安装非甲烷总烃在线监测仪,定期委托第三方进行油雾、粉尘、VOCs 检测,确保稳定达标;建立日常巡检制度,定期检查设备运行状态、灯管亮度、活性炭吸附效果,及时更换耗材。
五、治理效果与运行成本
系统投运后,长期监测数据显示:粉尘 < 10mg/m³、油雾 < 5mg/m³、非甲烷总烃 < 20mg/m³,全面稳定达标。车间作业环境改善,油雾与异味明显减轻,员工职业健康风险降低;设备运行稳定,故障率低,维护简便,年运行费用约 65 万元,远低于原纯活性炭方案(年费用约 120 万元);余热回收用于车间供暖,每年节省天然气费用约 40 万元,经济效益良好。
六、工艺优势与适用场景
本工艺简洁高效、投资适中、运行成本低、维护简便、效果稳定,特别适用于橡胶行业压延、挤出、胶料预热等工序产生的含油雾、低浓度 VOCs、中低风量、温度较高废气治理;也适用于橡胶制品后处理、涂胶、烘干等类似工况废气处理,是橡胶行业低浓度、含油雾废气治理的经济实用型方案。
七、小结
本案例针对轮胎压延挤出工序含油雾、低浓度 VOCs、高温、中风量的废气特点,采用 “旋风除尘 + 余热回收 + UV 光解 + 活性炭吸附” 组合工艺,高效去除油雾粉尘、深度净化 VOCs、余热回收节能、低成本稳定达标,兼顾环保效益、经济效益与运维便捷性,为橡胶行业同类工序废气治理提供了成熟、经济、可靠的技术范例。
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